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多晶莫来石纤维在步进式加热炉上的应用

多晶莫来石耐火纤维,国内近年来开发的新一代纤维轻质耐火材料,它具有导热率低、耐火度高,隔热性能好等优点。同时,它还具有很好的抗热震性和高辐射率。通过使用证明,其高温热稳定性好。是一种可靠的节能型耐火材料。

一、设备情况:

我厂加热炉是由意大利ITALIMPIANTI公司设计,与从德国SMS公司引进的高速线材轧机配套,是整个生产线上唯一的一座加热设备,也是国内引技术建成的第一座步进梁、底组合式加热炉。炉底有效面为252平方米。燃料使用高焦混合煤气,并配有空、煤气双预热的热能回收系统。炉子额定产量为120吨每小时。加热炉是我厂生产的关键设备,也是耗能大户,其运行情况的好坏,直接影响高线厂正常生产。它对全厂的能源消耗起着举足轻重的作用。长期以业,由于受到本公司的锭型限制,从方坯连轧厂送到我厂的方坯短、比例过大,通常占25%以上,受其影响,造成每一根钢坯的轧制节奏快,导致钢坯在炉内的加热时间不足。为了追求产量,只好提高炉温,时常加热段和均热段的炉温要烧到1300℃。加之,短尺坯的原因,部份炉顶和炉底处于“空烧”状态,大大的缩短了炉顶的使用寿命。曾经多次发生因炉顶被烧红,甚至烧穿串火,而被迫停产抢修的情况,严重的影响了生产的正常运行,给公司造成直接经济损失成了不必要的经济损失。

二、粘贴多晶莫来石纤维:

为了解决炉顶工作寿命短的问题,我厂利用加热炉中修,于1998年5月委托浙江欧诗漫集团德清晶体纤维厂,采用该厂的多晶莫来石纤维,对加热炉的高温区表面内进行粘结。纤维粘贴厚度为50mm,覆盖整个炉顶面积约100平方米。具体施工方法是在粘贴前,先将炉顶内表面的灰、渣清扫干净。应注意的是,该道工序的工作质量,直接影响纤维的粘贴质量。然后,将配好的粘结剂,分别涂到炉顶表面和多晶莫来石纤维块上。采用轻轻挤压的方法,使两者结合,粘牢。整个施工仅用6小时,总费用7万元。

三、使用效果:

由于是在老炉顶表面上粘贴,其表面结灰、结渣,表层材料老化,一次性清扫不彻底等原因,纤维在使用7个月后,有此发生脱落。尽管使用时间不长,但已在提高炉体寿命,降低能源消耗,改善劳动条件和操作环境等方面取得了明显的效果。主要表现在以下几个方面:

1、降低能耗:

年份6789101112平均单耗GJ/T吨钢节能GJ/T节能率%

19971.851.751.652.121.651.661.771.7790.26414.86

19981.1991.4411.6421.4511.6781.6651.5271.515

从表中可以看出,粘贴多晶莫来石纤维前后一两年同一个时期内,其吨钢单耗差别较大,平均吨钢节能0.264GJ/T,节能率为14.86%,总节能量76134.5吉焦,(按马钢当年能源价格9元每吉焦计)折合人民币68.52万元,经济效益很可观。虽然在此期间,在节有工作方面,我们也采了采取了一些其他措施,如各生产班组开展“节能劳动况赛”,加强现场加热操作的指导,开展职工技术培训工作等。但是粘贴多晶莫来石纤维这一技改工作是起了主要作用的,功不可抹。

2、提高炉体寿命:

过去加热炉炉顶耐火层,使用的是本公司生产的普通粘土浇注料,因炉顶部分“空烧”局部温度过高,造成耐火层粉化、开裂、脱落较严重,使用寿命一般不超过一年半。粘贴纤维后,使耐火烧注层,不直接与火焰接触,改善了工作条件。在今年一月跨年度中修期间我们进炉内观察,炉顶表面平整,完好无破损及局部脱落现象,证明粘贴纤维确实可延长炉顶寿命。到目前为止炉顶已使用2年半时间,如果继续粘贴纤维估计可使用到4年,无需大修。这样便可节约一次炉顶大修的材料和施工费用约30万元。

3、改善工作环境:

为了搞清使用多晶莫来石纤维前后的炉顶外表面温度变化情况,我们专门委托公司能环处,对炉顶外表面进行检测,结果请见附件《检测报告》。

在相同的炉温条件下,所测结果不同,经过对炉顶20个点的表面测量温度,粘纤维后,,炉顶外表平均降约为30℃,这给加热工现场巡检操作带来了极大的方便,也使维护、检修工作处理故障时的劳动强度大大降低,受到工人同志的普启遍欢迎。

4、保温时间缩短:

由于我厂生产短尺坯的比例过大,加热节奏常常跟不上轧制节奏,过去每轧钢1-2小时可保温约10分钟时间,粘纤维后,由于增强了炉内辐射强度,使加热保温时间从原来的10分仲减小到5分钟,不但提高了产量和轧机作业率,同时也减少了氧化损失,使钢坯加热质量得到了提高。

四、小结

通过对多晶莫来石纤维的实际应用,我们认为该产品,确实是一种综合技术经济效益显著的轻质隔热耐火材料。对于轧钢加热炉来说,推广使用多晶莫来石纤维,在延长砌体使用寿命,节约能耗,提高产品的产量和质量方面,均能获得良好的效果。我厂今后继续使用,这种新型节能材料。希望德清晶体纤维厂,在技术上精益求精,为用户创造更好的经济效益。

附:《检测报告》

一九九九年七月十九日

附:《检测报告》

A、目的:了解当使用新型节能材料之后,炉顶外观面温度变化情况。

检测部份:加热炉高温段炉顶;

检测单位:钢研所能环科;

检测工具:接触式测温仪;

第一次检测时间:1998年3月13日;

第二次检测时间:1998年6月9日

B、第一次测温结果:(粘贴纤维前)

炉内区域1段2段3段4段5段6段

温度℃------121610412241178

炉外南均测热温段点01020304050607080910北

94190180173102175197208175170

加测热温段点11121314151617181920

190235182210180166217210240149

C、第二次测温结果:(粘贴纤维后)

炉内区域1段2段3段4段5段6段

温度℃------1210120012001170

炉外南均测热温段点01020304050607080910北

9812515612790159175197167158

加测热温段点11121314151617181920

166172150186170130192165140114

D、两次测量温差值℃

01020304050607080910

+4-65-24-46-12-16-22-11-08-12

11121314151617181920

-24-63-32-24-10-36-25-45-100-35

E、结论:

1、前后两次测量高温段炉顶外表面温度,其炉内温度条件基本相似,而温度却发生了变化证明在加热炉高温段炉顶内贴新型节能材料——多晶莫来石纤维,能够起到保温节能作用效果较好。

2、炉顶粘贴保温材料后,其外面温度有所下降。经过对20个测温点的测量,热除第(1)点和第(19)点两个异常点,计算其余18个点的平均温度差为-30.3℃。